本报讯 (记者 刘少伟) “目前,经过提标改造后,公司焦炉烟囱排放的二氧化硫控制在40mg左右、氮氧化物在200mg左右、粉尘在10mg左右,远低于现在国家的排放标准。”近日,交口旺庄钢铁公司副总经理卫世宏向记者介绍说。今年以来,该公司坚持问题导向,加大整改力度,建设运行了炉尾气脱硫脱硝余热回收系统,实现了达标排放,以实际行动助力交口县区域环境质量明显改善。
交口县旺庄钢铁公司是一家集焦化、烧结、炼铁、发电为一体的大型民营企业。企业因烟气超标排放一直采取限产措施,去年以来,随着全国环保督察力度的持续加强,该公司进一步提高认识,把环保超前规划和整改纳入企业发展的第一要务,投资4600万元建设完成了焦炉烟气脱硫脱硝和余热回收一体化技改项目,焦炉烟气实现了超低排放,在履行企业环保责任的同时,也实现了自身经济效益的提升。“以前,烟道的热量全部直接进烟囱,热量都白白浪费了。技改之后,企业不仅可以满负荷生产,还可以把余热吸收回来,变成蒸汽,并回收利用在生产上,产生其它的经济效益,仅此一项一年就能增加1000多万元。”交口县旺庄钢铁公司焦化生产部经理卫建光告诉记者。
在加大烟气排放整治力度的同时,该公司对生产环节中容易产生的污染源进行全面整治。投资2000多万元,新建起高炉出铁脉冲式布袋除尘系统、原煤精煤破碎布袋除尘系统、2万多平方米的全封闭储煤库,并对厂区进行美化绿化,定期对产生粉尘的料厂和道路进行喷淋洒水,力争把企业打造成环境友好型现代化企业,为交口县实现蓝天白云、持续改善区域环境质量作出应有贡献。